彙報材料大興增收節支成稿

來源:文萃谷 1.58W

面對當前嚴峻的煤炭經濟形勢,六家礦認真貫徹公司“兩會”精神,結合實際,以精細化管理為主線,以煤質管理和成本管理為重點,堅持走內涵增效之路,通過一季度的運行實踐,取得了較好效果。我們的主要做法是:

彙報材料大興增收節支成稿

一、求細求實 推進精細管理

為貫徹公司“管理提升年”有關要求,我礦以創建“五型一流”礦井為目標,以全面提升執行力、提高效率和效益為出發點,進一步推進精細化管理。一是完善細化了規章制度。對現行規章制度進行全面的清理、修訂,細化規章制度的執行程序,將修訂後的規章制度形成《六家煤礦內控制度彙編》。二是細分了業務流程。全面梳理、細化、再造業務流程,明確分工與權限,處理好各級管理層業務之間的接口。三是建立了全員全過程全方位崗位標準和流程體系。將安全本質化、準軍事化、管理精細化融合,結合6S現場管理法、手指描述、崗位描述操作法等,制定了新的崗位標準和流程。四是制定了全員全過程全方位績效考核體系。按照崗位標準、流程體系建設內容,建立相應的考核內容和標準,實現管理閉合。

二、嚴控煤質 實施品牌創效

煤質是我礦最大的競爭優勢,也是“六家煤”品牌的核心價值

所在,為此,我礦秉承“質量為本,用户至上”的生產經營理念,按照“以管理保煤質、以質量樹品牌、以品牌拓市場”的總體思路強化煤質管理,拓寬了內涵增效渠道。一是全過程管控煤質。及時健全完善了《六家煤礦煤質管理辦法》,要求以末煤發熱量4000大卡為基數,有降必罰。強化源頭控制,優化採煤工藝,嚴格採、掘工作面煤質管理,加強井下、地面、運輸各環節、各崗位的煤質管理。注重篩選加工,加大手選撿矸力度,減少矸石混入量。發揮煤質在線監測系統作用,嚴把煤質化驗關,確保出廠煤炭的發熱量、水分、灰分和揮發分符合煤質要求。二是科技創新提高塊率。將破碎機錘頭高度由300毫米提高至500毫米;大塊振動篩孔徑由75毫米降至30毫米,中塊振動篩孔徑由18毫米更換為15毫米,大膽嘗試粒級煤8毫米孔徑篩分,月增加粒煤1萬餘噸;安設了煤位傳感器,將儲煤倉空倉段的高度始終控制在3米以內,及應用塊煤防破碎伸縮溜槽,減少入倉環節塊煤破碎率。目前,我礦的綜合塊率已提高到30%左右,對“六家煤”品牌建設形成強力支撐。

三、目標管理 做足節本文章

為確保完成2017年公司下達的預算指標,切實加強成本管理,我礦實施了經濟目標成本管理法,在堅持“全員、全過程、全方位、全要素”原則的基礎上,對成本管理實行全面預算控制,積極建立“人人肩上有指標,項項指標有考核,考核結果

必兑現”的目標成本責任分解保證體系。一是壓縮可控成本。我礦目標成本的確定原則是,絕對指標較上年或預算指標降低,相對指標比預算降低5%-20%,以此合理壓縮各項生產可控成本,大幅壓縮差旅費、辦公費等非生產性支出。二是目標分解到位。我礦目標成本涵蓋了所有可控費用項目,將其充分分解後,包給各基層單位和各機關科室,做到責任到人。三是強化成本考核。對各單位、各科室目標成本的完成情況按季度考核,半年分析,年度兑現獎罰。完成目標成本的科室每人獎勵不超過5000元/年,完成目標成本的單位每人獎勵3200元/年;未完成目標成本的科室每人最高罰款10000元/年,未完成目標成本的單位每人最高罰款4000元/年。

四、科技創新 助推雙增雙節

通過科技創新,我礦在雙增雙節方面獲得了有力的技術支持,激發了企業的發展活力,取得了明顯的經濟成效,有力地促進了企業經營的良性發展。一是優化設計,充分利用資源。南二北一段6-7掘進工作面,原設計走向長度633.0米,運輸順槽掘進將至切眼位置時,考慮到下分層6-9工作面的佈置,將6-7走向長度增長14米,使6-7工作面長度增長為647米。同時南二採區6-8煤層為不可採煤層,南二北一段6-7順槽掘進過程中根據實際煤厚變化情況,調整所掘層位,沿6-8底板掘進,使礦產資源得到了充分回收、利用,此次

變更設計後增加原煤產量1.4萬噸。二是科學設計,減少無謂損耗。為新工作面設計了三個變向,有效避免了工作面不等長造成的支護成本和勞動強度的增加。在支護設計上,經過方案對比,好中選優,選擇了錨網索複合支護這種主動支護方式,大大降低了返修率,縮短了工期,保證了工作面的正常接替。我礦的支護設計全部採用工程類比法,缺少針對性,存在盲目性,其弊端要麼是支護不足、要麼是支護過剩,支護不足導致後期返修率比較高,所以無論是不足還是過剩,其結果都是成本增加。為此,我礦正在和中國礦大合作,選取採區有代表性的巷道,研究有針對性的支護設計方案,做到技術先進、安全可靠、經濟合理。通過科學設計,減少無效巷道的掘進。

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